11月14日,吉林石化公司苯酚装置氧化尾气治理项目开车现场传来喜讯,数据显示,排放的尾气中有机物含量均低于国家排放标准,标志着这个项目一次开车成功。
装置负责人介绍,年产12万吨的苯酚丙酮装置原来采用冷却冷凝+活性炭吸附技术处理氧化尾气。装置运行中存在低温冷冻系统能力不足、尾气冷凝后温度超高、活性炭脱附效率低等缺陷,导致苯酚装置氧化尾气处理系统运行不稳定、吸收效率低,尾气中有机物超标,成为这个装置的瓶颈问题。
通过借鉴同行业中苯酚装置氧化尾气治理经验,充分考虑安全稳定运行的要求和经济性等因素,公司决定采用较为先进的深冷+催化氧化技术对装置进行技术改造。相比原有技术,深冷+催化氧化技术有长周期安全稳定运行的范例,消除了原有技术运行不稳、安全系数低、吸收效果差等缺陷。技术负责人说,从装置目前运行情况看,尾气中非甲烷总烃、苯以及异丙苯均符合国家排放要求,同时年可回收异丙苯量410吨,创效240万元,同时每个小时节约蒸汽1.3吨,节能减排效果明显。
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