进入12月,兰州石化炼油厂烃重组车间挖潜增效举措进一步加强,采取增加甲醇投料量、醚化产品自压输送、萃取水拉运改为合格排放3项措施,向全年挖潜增效目标冲刺。
增加投料量。增加甲醇投料量是车间节能降耗的重头戏。这个车间根据原料中活性烯烃含量情况,及时调整醇烯比,提高甲醇投料量;根据醚化催化剂活性情况,调整醚化反应进料温度,提高C5、C6活性烯烃转化率,增产醚化产品。截至11月底,甲醇累计投料量为3.7万吨,增效2982万元。
减少输送泵。醚化产品原来通过泵P-104A/B输送,这个车间对分馏塔操作参数、机泵出口压力、醚化产品进罐情况进行统筹分析对比后,发现醚化分馏塔塔底压力0.30兆帕左右,醚化产品进罐压力0.16兆帕左右,利用此压差可以实现醚化产品自压输送,解决了醚化产品流量调节阀前后压差大,分馏塔液位波动大的困扰,降低了操作难度和工作量,使分馏塔操作更加平稳,一举两得。从4月8日起停泵P-104A/B,醚化产品开始自压输送,停泵后每小时节电37千瓦,截至11月底,累计节约资金10万元。
回收萃取水。年50万吨汽油醚化装置建成以来,置换的萃取水每半个月需要拉运一次,每次20吨到30吨,在指定地点进行集中处理,拉运成本每吨高达206元。这个车间采取萃取水集中收集至地下罐,定期送至萃取塔、回收塔处理,进一步降低甲醇含量,截至11月底,累计排水165.5吨,节约资金3.4万元。
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