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火电厂凝汽器真空保持节能系统技术
来源:中国节能产业网 时间:2015-5-21 10:36:42 用手机浏览

一、技术名称:火电厂凝汽器真空保持节能系统技术

二、技术所属领域及适用范围:电力行业火力发电机组,以及冶金、水泥、化工、环保等行业余热发电机组

三、与该技术相关的能耗及碳排放现状

凝汽器承担了汽轮机排汽和冷却水(江水、河水、海水等)的热交换,凝汽器冷却管内形成的污垢不仅对换热效率产生影响进而降低汽轮机的效率,而且易使凝汽器产生腐蚀穿管、真空恶化等,严重影响汽轮机的经济安全运行。目前该技术可实现节能量26万tce/a,CO2减排约67万t/a。

四、技术内容

1.技术原理

汽轮机凝汽器真空保持节能系统(以下简称“VUES”)是利用胶球清洗。它能在不停机的情况下自动清除凝汽器污垢,长期保持95%以上的收球率。正常运行后凝汽器清洁度提升并长期保持在0.85以上,从而提高机组性能,降低汽轮机能耗。

2.关键技术

(1)凝汽器真空保持节能VUES技术。VUES的原理为依靠压缩空气作为动力,在微电脑控制程序的控制下,间歇地将清洁球瞬间同时一次性发射入凝汽器的入口,对凝汽器所有的冷却管进行擦拭清洗,清洗后的胶球由回收装置收回;

(2)高效自动反冲过滤器HEAF。能有效的解决发电厂凝汽器冷却管补充水杂物造成污垢等的问题,并能长期保持清洁,具有显著的节能减排效果;

(3)冷端优化节能监控系统COS-8000。结合冷却塔节能改造,循环水泵节能改造,凝汽器节能改造等于专业节能诊断后组合方案,在确保机组安全运行的前提下,通过计算机、通讯、智能控制等先进技术实现对冷端系统的运行状况及能效进行实时监测及节能统计分析,根据汽机运行的不同工况,对冷端系统的运行数据进行分析的基础上,对冷端系统的运行进行优化,使机组达到并保持最佳真空的同时,降低冷端系统的能耗,从而实现机组综合能耗最低和节能量的长期保持;

(4)冷端优化系统。汽机冷端系统节能整体解决方案是以优化汽机冷端系统的运行、提升真空、降低汽机煤耗和冷端设备用电率为目标,以前述的核心技术为基础,针对目前汽机冷端系统存在的问题进行勘察分析,提出的综合解决方案。

3.工艺流程

凝汽器及真空系统凝汽器传热性能真空严密性凝结水系统诊断循环水系统凝汽器清洁度凝汽器汽阻(水阻)凝汽器过冷度真空泵运行状态循环水泵性能凝结水泵性能循环水系统阻力特性凝结水系统阻力特性凝结水杂用水分配冷端性能诊断凝汽器真空保持系统与凝汽器冷却水系统一同工作。其工艺流程为每隔30-60min清洗运行一次,每次的清洗流程包括:压缩空气储气罐加压,压力释放,发球装置瞬间将胶球发射入凝汽器入口,众多数量(等同于凝汽器单侧入水室冷却管数量)的胶球对凝汽器冷却管进行清洗,清洗过后,胶球通过回收装置被收集回主体柜中的集球器,启动主体柜内的胶球清洁程序,对胶球进行清洗去污,随后一次清洗流程结束。其工艺流程见图1。

 

五、主要技术指标

1.收球率长期保持95%以上;

2.长期保持凝汽器所有冷却管清洁;

3.彻底免除停机人工清洗;

4.凝汽器端差显著下降,有望保持在3-5℃以内(设计水温下);

5.凝汽器真空度明显提升并保持在理想真空值;

6.平均降低汽轮机煤耗2-4g/kWh。

六、技术鉴定、获奖情况及应用现状

该技术为行业内“蓝海”项目,具有“四唯一体支撑”体系,即创新的节能技术体系,强大的资金支持体系,市场化的运作体系,可靠的项目运营体系。在国内具领先水平。已获得国家10项专利,并已在4.5MW、6MW、9MW、15MW、60MW、150MW、300MW、600MW等各种规模,数十台机组上得到成功应用,设备安装简便,系统运行可靠,节能效果显著。

七、典型应用案例

典型案例1:大唐华银株洲发电有限公司3#、4#机组凝汽器真空保持节能项目

技术提供单位:深圳市世能科泰能源管理技术有限公司

项目背景:该企业3#、4#机组(2×310MW)的循环冷却水系统采用是开式系统,冷却水取自江水,水质较差,主要杂物为污泥、水草、藻类、鱼虾、贝类,机组原先安装有传统胶球清洗装置,基本能正常投运,收球率能维持在90%以上,凝汽器装有二次滤网,但效果很差,无法有效清除杂物,尤其是夏季洪水季节,二次滤网网面严重堵塞,压差甚至达到10KPa以上,需多次半边隔离人工清杂和清洗,端差4-6℃。经过改造,拆除原有胶球清洗装置和二次滤网,安装VUES和HEAF。建设规模:3#、4#机组(2×310MW。主要技改内容:3、4号机组凝汽器胶球清洗系统改造及冷端系统优化。节能技改投资额800万元。年节能量:6000tce,年降低二氧化碳排放约1.58万吨,年节约费用480万元/年,投资回收期2年。

典型案例2:华润江苏南热发电有限责任公司#2机组凝汽器真空保持节能项目

技术提供单位:深圳市世能科泰能源管理技术有限公司

项目背景:该企业#2(600MW)的凝汽器冷却水系统采用闭式系统,抽取河水沉降后进行直接冷却,水中杂质多为污泥、纤维、塑料布、填料碎片等,极大影响了机组运行。凝汽器系统原来安装有胶球清洗装置,但装置收球率低,凝汽器冷却管污垢得不到正常清洗,每次打开人孔门可以明显观察到污垢,每年小修或者零检,均要对凝汽器进行人工高压水冲洗,冲洗过程中可见大量污泥。经过改造,拆除原有胶球清洗装置,安装凝汽器真空保持节能系统(VUES)和高效自动反冲二次滤网。建设规模:1×600MW机组。主要技改内容:2号机组凝汽器胶球清洗系统改造及冷端系统优化。经济效益:收球率全年长期保持90%以上,凝汽器清洁系数从0.581提升并保持到0.85以上,在额定工况与负荷下,发电热耗率下降50.698kJ/(kW.h),发电煤耗下降1.875g/(kW.h),供电煤耗下降1.968g/(kW.h),凝汽器和二次滤网彻底免除了停机人工清杂和清洗,系统水阻降低了6.543KPa。在汽轮机组每年节省耗煤超过6000吨,年降低CO2排放约1.58万吨。直接经济效益480万元/年。技改总投资600万元,回收期2年内。

八、推广前景及节能减排潜力

根据国家电监会数据统计,全国电力装机容量达到10.6亿kW,成为世界第一电力装机大国。其中火电装机容量超过8亿kW。单机容量0.6万kW及以上的机组约7000台,且约90%容量机组采用水冷却。水冷机组采用开式冷却系统的约为20%,而另外80%为闭式循环冷却。除火电机组外,水泥余热发电、冶金、化工等行业均有管式冷却系统,同样需要保持冷却水管内壁的清洁,因此均可以采用该技术。预计未来5年,国内推广份额达20%左右,预计可形成年节能170万tce,二氧化碳减排能力达449万t,直接经济效益约13.6亿元/年。


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